5 月 3 日,江蘇某半導體封裝測試企業向杰魯特發來求助。企業在芯片封裝過程中,每日產生 120 噸復雜廢水,氨氮濃度高達 300mg/L,同時含有高濃度的有機清洗劑和研磨液,COD 達到 6000mg/L。原有的生物處理系統因氨氮沖擊頻繁崩潰,處理效果極不穩定,嚴重影響企業的生產進度和環保合規性。
5 月 12 日,企業高層帶隊考察杰魯特。在研發實驗室,技術人員展示了自主研發的短程硝化反硝化技術,通過控制溶解氧和 pH 值,可將氨氮去除率提升至 95% 以上。在中試基地,考察團見證了 “物化預處理 - 短程硝化反硝化 - 高級氧化" 工藝對類似廢水的處理過程,處理后的水質清澈透明,各項指標均符合排放標準。
經過嚴謹的商務洽談,雙方于 5 月 15 日簽訂合作協議。杰魯特設計的處理方案中,物化預處理采用鐵碳微電解和芬頓氧化,有效降低廢水毒性;短程硝化反硝化系統配備智能曝氣裝置,可根據水質實時調整曝氣量;高級氧化環節使用臭氧 - 紫外聯合工藝,確保難降解有機物車底分解。
6 月 23 日,裝載著核心設備的專業運輸車輛從工廠出發。為保護精密的短程硝化反應器,運輸過程中采用恒溫防震集裝箱,并配備專業押運人員。6 月25日,設備安全抵達廠區,技術人員迅速開展安裝工作,對每一個管道接口進行嚴格檢查,對智能控制系統進行反復調試,力爭在 6 月 27 日完成初步安裝,盡快恢復企業的廢水處理系統。
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